仲丁醇脱氢制甲乙酮催化剂的研究
甲乙酮(MEK)又称丁酮,是一种优良的有机溶剂和有机合成原料,具有优异的溶解性和干燥特性,用于炼油、染料、涂料、黏合剂、医药及润滑油脱蜡、电子元件清洗等行业,应用范围十分广泛。近年来世界各国对MEK 的消费量急剧增加。国内的MEK市场,自20世纪90年代以来,一直呈持续、快速、稳定增长趋势。短短几年,国内MEK的年生产能力由10 kt增加到300 kt。国内的MEK装置全部采用正丁烯水合一仲丁趋醇(SBA)脱氢两步法生产工艺⋯ ,其中SBA脱氢制MEK反应采用气相脱氢催化剂。当前,SBA脱氢制MEK反应主要采用铜系催化剂,进口催化剂主要是SBADH脱氢催化剂,其价格昂贵,且限制供应量。国内已工业化的催化剂为北京化工研究院研制的BC—DH921 1催化剂和抚顺石油化工研究院研制的FDH催化剂。BC—DH9211催化剂催化活性高、选择性好,但使用寿命稍短;FDH催化剂催化活性高、使用寿命长,但选择性较差。
本工作根据目前SBA脱氢催化剂的工业应用情况,研制出一种催化活性高、选择性好、操件周期长的BC—DH2004催化剂,并考察其对SBA脱氢反应的催化性能。
1 实验部分
1.1 装置
由于SBA脱氢反应是强吸热反应,不仅反应床层温度与反应器外壁温度不同,反应床层内部不同位置的温差也较大。新装置在反应器内部和外壁各安装一根热电偶套管,移动热电偶可测定反应器壁温及床层内各点温度。催化剂的装填量为30—50mL。脱氢反应器温度控制示意图见图1。
1.2 原料及仪器
硝酸铜、硝酸锌:分析纯,北京化工厂;氢氧化铝:工业级,南京催化剂厂;SBADH催化剂:工业产品,进口;BC—DH9211催化剂:工业产品,北京化工
研究院;SBA:抚顺石油化工二厂MEK装置的中间产品和泰州石油化工总厂的精制产品,SBA原料的质量组成见表1。
x射线衍射(XRD)表征:采用荷兰Philips公司的APD~10型x射线衍射仪,Cu 辐射,石墨单射管,管电压40 kV,管电流40 mA,扫描速率1(。)/min。
1.3 BC—DI-I2004催化剂的制备
BC—DH2004催化剂采用共沉淀法制备。铜、锌混合溶液在7O一8O℃ 中和沉淀后加入氢氧化铝,滤饼120 oC干燥,室温下浸渍碱金属溶液,充分混合,300~400 oC下分解焙烧后压片成型,催化剂尺寸为 5 mill×(3~4)mlTl。
1.4 SBA脱氢反应及催化剂的性能评价
将BC—DH2004催化剂装入脱氢反应器的等温段,先用H2在230~270℃ 下将BC—DH2004催化剂还原,之后将SBA以120 mL/h的流量送人反应器,在脱氢反应器催化剂床层入口温度为200 oC和一定的出口温度(即反应温度)下进行SBA脱氢
反应。SBA脱氢时,主反应生成MEK,主要副反应为SBA缩合生成碳八酮(c O),其它副产物含量很少。因此,采用反应产物中MEK的质量分数表示催化剂的催化活性,MEK的质量分数越大,表明催化剂的催化活性越高;采用产物中c O的质量分
数表示催化剂的选择性,产物中c O的质量分数越小,表明催化剂的选择性越高。
2 结果与讨论
2.1 不同脱氢催化剂的热稳定性
由北京化工研究院生产的、目前已工业应用的BC—DH9211催化剂为cu—Al 0 催化体系,该催化剂的催化活性及选择性均较高,但使用寿命不理想。分析原因可能是BC—DH921 1催化剂的活性组分铜晶粒长期在240~280℃下聚集长大所致。文献的研究结果表明,加人某些助活性组分,可与主活性组分形成格栅,稳固活性组分铜的晶粒,防止铜晶粒聚集长大。因此,BC—DH2004催化剂仍采用共沉淀法制备,以氧化铝为载体,铜为主活性组分,添加氧化锌为第二活性组分。在反应温度为300 oC、反应时间为100 h的条件下,将BC—DH921 1、BC—DH2004
和进口SBADH催化剂在一台反应器内同时进行SBA脱氢反应,考察各催化剂的热稳定性,并用XRD方法测定SBA脱氢反应前后各催化剂铜晶粒粒径的变化,实验结果见表2。由表2可看出,BC—DH9211催化剂铜晶粒的粒径增长较快,而BC—DH2004催化剂铜晶粒的粒径增长缓慢。
2.2 助剂含量对BC—DH2004催化剂催化性能的影响
助剂的作用是调节和改善催化剂的某些性能。实验结果表明,采用单一的铜为活性组分的催化剂,其催化活性与选择性很高,但使用寿命较短。加入第二或第三活性组分后,可提高催化剂的热稳定性和使用寿命,但同时也影响催化剂的其它性能(如选择性)。为使改进的催化剂同时具有良好的催化活性、选择性和使用寿命,通过添加助剂方式改善催化剂的催化性能。在反应温度为250℃ 、常压、液态空速为4 h 的条件下,考察助剂含量对BC—DH2004催化剂催化性能的影响,实验结果见图2和图3,其中DC—DH2004/00至DC—DH2004/10N催化剂中助
剂的含量逐渐增加。由图2可看出,随助剂含量的增加,催化剂的催化活性(即反应产物中MEK的含量)增加;但当助剂含量达一定值(DC—DH2004/10N催化剂)时,随助剂含量的增加,催化活性又降低,表明助剂含量过高时抑制了活性组分性能的发挥。因此,助剂的含量应兼顾催化剂的催化活性与选择性。由图3可看出,随助剂含量的增加,反应产物中c O的含量减小,即催化剂的选择性增加。
2.3 催化剂的堆密度对BC—DH2004催化剂催化性能的影响
在反应温度为250 oC、常压、液态空速为4 h。。、反应时间为100 h的条件下,考察催化剂的堆密度对BC—DH2004催化剂催化性能的影响,实验结果见表3。由表3可看出,增加BC—DH2004催化剂的堆密度,催化剂的催化活性有所降低,而选择性变化不大。这是因为随BC—DH2004催化剂堆密度的增加,催化剂的孔结构和比表面积发生变化,影响反应物的扩散和吸附。
2.4 原料SBA 的组成对BC—DH2004催化剂催化性能的影响
原料SBA的组成不同,BC—DH2004催化剂的催化性能不同。原料SBA的纯度、水含量及其它轻杂质和重杂质的含量,都可能影响催化剂的催化活性、选择性及操作周期。交替使用抚顺石油化工二厂MEK装置的中间产品SBA和泰州石油化工总
厂MEK装置精制的SBA为脱氢反应原料,考察原料SBA的组成对BC—DH2004催化剂的催化活性及选择性的影响,实验结果见表4。由表4可看出,采用两种不同纯度的SBA为原料,产物中MEK的质量分数均在80% ~82% 之间,而产物中c O的含量却有较大差别。说明两种原料的组成对BC—DH2004催化剂的催化活性影响不大,但对催化剂的选择性有较大影响。
2.5 催化剂的稳定性
BC—DH2004催化剂能否进行工业应用,关键在于其催化活性的稳定性。为此,在液态空速为4,8 h一、反应温度为250~270 oC的条件下,对BC—DH2004催化剂进行2 000 h以上共3个周期的稳定性考核实验。
第一周期催化剂运行600 h后即进行再生;再生后的第二周期运行l 240 h,其间改变原料的纯度,并进行催化剂加速失活强化实验(即SBA进料空速由4 h 提高到8 h~,使催化剂尽快失活);第三周期运行250 h,反应产物中MEK的质量分数均大于80% ,与第二周期的实验结果重复。第二周期的实验结果见图4和图5。由图4和图5可看出,BC—DH2004催化剂的催化活性稳定,操作周期大于l250 h;反应产物中c2O的质量分数小于l% ,催化剂的选择性高;再生后催化剂性
能稳定。
3 结论
(1)测定仲丁醇脱氢反应前后催化剂铜晶粒粒径的变化,测定结果表明,BC—DH2004催化剂具有较好的热稳定性。
(2)BC—DH2004催化剂对仲丁醇脱氢反应具有良好的催化活性和选择性;在反应温度250~270℃ 、液态空速4 h 的条件下,仲丁醇脱氢产物中甲乙酮的质量分数大于80% ,碳八酮的质量分数小于3% 。
(3)经再生后,BC—DH2004催化剂性能稳定,操作周期大于l 250 h。
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